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[生产运营] 求助大家看看我按这种方法投料为什么含量会下降?

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药徒
发表于 2014-4-11 11:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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规定投料总批量120ml,其生产处方如下:
  
物料名称
  
物料代码
批用量
备注
盐酸金刚乙胺
Y219
12.0kg   
根据含量、水分折算投料量
枸橼酸   
F020
2.64kg   
——
草莓香精
F202
0.24 kg
——
苯甲酸钠
F023
0.60kg
——
蔗  糖   
F001
720.0kg
——
         7  操作过程及工艺条件
7.1 物料领取:
7.1.1 按照《物料领发管理规程》进行领取物料。
7.2  称量调剂:
7.2.1 称量调剂前必须确认无上批生产遗留物。
7.2.2 按照生产指令,到原辅料暂存室领取本批所用的原辅料,领取前需核对原辅料名称、数量、进厂编号(批号)及外观质量。
7.2.3 检查称量器具T5000电子天平、TCS-150电子台秤是否有检验合格证,是否在有效期内,使用前应校正。
7.2.4称量前先将各洁净容器称重去皮,使秤归零,再进行物料称量。称量过程需二人复核,并有QA现场监督。
7.2.5 操作方法:
①称量调剂后的物料盐酸金刚乙胺、枸橼酸,放置在同一个容器内。
②苯甲酸钠单独放置在容器内;草莓香精放置在量筒内;将其移入下道工序待用,
剩余物料退回原辅料暂存室,并做好相关记录。
7.2.6 称量调剂岗位生产结束后,进行物料平衡收率及产出收率计算:
物料平衡收率99.0%~100.0%
产出收率≥99.0%
7.3药液配制混合:
7.3.1单糖浆配制:
7.3.1.1 单糖浆配置前必须确认无上次生产遗留物,是否有清场合格状态标识。
7.3.1.2领取称量后蔗糖。PYG1500配液灌中加入纯化水70万ml,(容量仪显示67),加热煮沸,取4万ml(容量仪显示63)沸水置于容器中冷却至60~70℃备用,剩余66万ml纯化水加入称取量的蔗糖,搅拌溶解后继续加热至沸腾,制成单糖浆,冷却30分钟。进气压力:0.2~0.3MPa。
7.3.2溶解原辅料:
取适量煮沸冷却至60~70℃的纯化水,将称取后的盐酸金刚乙胺、枸橼酸溶解,每批用水量约2万ml,制成药液①;苯甲酸钠单独溶解,每批用水量约2万ml,制成药液②。
7.3.3 操作方法:
将盐酸金刚乙胺、枸橼酸溶液加入单糖浆中搅拌10分钟;苯甲酸钠溶液加入配液罐中搅拌10分钟;再将草莓香精加入配液罐中搅拌10分钟,待药液静止后加纯化水使药液总量至120万ml(容量仪显示114),继续搅拌10分钟,搅拌混合60分钟,待药液静止后由QA取样,进行半成品化验,合格后,待用。
7.4药液的过滤灌装:
7.4.1 药液过滤灌装前必须确认无上次生产遗留物,是否有清场合格状态标识。
7.4.2 检查滤芯孔径1μm,并且安装好过滤器。
7.4.3 将瓶盖装入理盖斗内,聚酯瓶(免洗)人工摆放在输送带上,启动药液输送泵、输送带、理瓶机、灌装机、旋盖机开关,按照《KFGZ20液体灌装机标准操作规程》、《FXG8旋盖机标准操作规程》、《FLP20/80塑料瓶理瓶机标准操作规程》过滤灌装。灌装前,根据生产指令调整灌装装量,并检查药液澄清度应符合规定标准。
7.4.4过滤灌装时QA现场监控旋盖质量,药液灌装装量,应按装量规定控制,符合质量标准。
7.4.5在过滤罐装过程中,检查过滤器压力应≥0.04 Mpa,确保滤芯孔径为1μm。每30分钟随机取3瓶药,检查装量、旋盖质量;瓶盖无松动,用食指、拇指、中指垂直拧不动为合格。将灌装后的中间产品装入周转箱,贴上物料标签写明品名、批号、规格、数量、日期、操作者、复核者,送到下个岗位,并作好相关记录。

本帖被以下淘专辑推荐:

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药生
发表于 2014-4-11 11:20:22 | 显示全部楼层
含量降到多少了呢?

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含量降低10%  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:27
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发表于 2014-4-11 11:21:44 | 显示全部楼层
我们是做滴丸的,给不了意见,也来学习学习
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药徒
 楼主| 发表于 2014-4-11 11:27:41 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2014-4-11 11:20
含量降到多少了呢?

含量降低10%
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药士
发表于 2014-4-11 11:31:40 | 显示全部楼层
容器计量是否准确。

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校验了 水称的 一桶桶称的 校验的  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:37
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药士
发表于 2014-4-11 11:33:13 | 显示全部楼层
是只有一批(偏差)还是所有批都是这样

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目前看来每一批都这样 但是去年生产的就合格,今年一月份生产6批 5批合格 第六批追加后合格,但是3月份生产全部都不合格没一批都要追加10% , 干十年了这个品种现在就不合格原因找不到 ,少加10%的水就合格。搞不懂是  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:36
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发表于 2014-4-11 11:36:15 | 显示全部楼层
是口服液吗

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糖浆剂  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:37
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药徒
 楼主| 发表于 2014-4-11 11:36:27 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2014-4-11 11:33
是只有一批(偏差)还是所有批都是这样

目前看来每一批都这样 但是去年生产的就合格,今年一月份生产6批 5批合格 第六批追加后合格,3月份生产全部都不合格没一批都要追加10% , 干十年了这个品种现在就不合格原因找不到 ,少加10%的水就合格。搞不懂是不是分解了还是怎么样了!

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如果生产工艺没有发生变化 理论上是不可能的 建议你们首先从OOS调查开始 最关键的是比较过去留样的检测结果 如果检验没有问题再说生产的 降解的可能性基本为0 否则这么快的话你的产品本身就不成立 如果是生产  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:43
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药徒
 楼主| 发表于 2014-4-11 11:37:36 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-4-11 11:31
容器计量是否准确。

校验了 水称的 一桶桶称的 校验的
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药徒
 楼主| 发表于 2014-4-11 11:37:47 | 显示全部楼层
老阳仔 发表于 2014-4-11 11:36
是口服液吗

糖浆剂
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药士
发表于 2014-4-11 11:43:42 | 显示全部楼层
航行 发表于 2014-4-11 11:36
目前看来每一批都这样 但是去年生产的就合格,今年一月份生产6批 5批合格 第六批追加后合格,3月份生产全 ...

如果生产工艺没有发生变化
理论上是不可能的
建议你们首先从OOS调查开始
最关键的是比较过去留样的检测结果
如果检验没有问题再说生产的
降解的可能性基本为0
否则这么快的话你的产品本身就不成立
如果是生产的问题很大可能出现在液位计上
毕竟料桶太粗
可能1mm的读数差别可能就会造成几升的误差

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水是称量的 不应该是水的问题 检验现在不认为人自己有问题我提议外围检验 可是现在不执行就是每批多投料10%我担心追加后药监局追查含量高  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:52
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药士
发表于 2014-4-11 11:44:53 | 显示全部楼层
还有就是你可以关注一下苯甲酸的测定结果是否也呈同比的下降
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药徒
发表于 2014-4-11 11:45:18 | 显示全部楼层
原料 辅料质量标准如何?
操作过程的规范性?是否有漏加的原辅料?同理,是否有多加的水?
QC的测试问题是否已排除?
人机料法环测......就这样,逐条排除,总有一个是根本原因
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药徒
发表于 2014-4-11 11:46:59 | 显示全部楼层
溶解过程中是否存在未完全溶解的情况?
管道中是否会有存料?如:弯管等地方......

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直接到料不存在管道 溶解现在发现金刚乙胺不是能完全溶解溶解完水凉就会产生絮状  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:48
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药徒
 楼主| 发表于 2014-4-11 11:48:34 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2014-4-11 11:46
溶解过程中是否存在未完全溶解的情况?
管道中是否会有存料?如:弯管等地方......

直接到料不存在管道  
溶解现在发现金刚乙胺不是能完全溶解溶解完水凉就会产生絮状

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这个可能是一个关键点 你们需要把絮状物提取出来 做一个鉴别和检测 如果是较高浓度的API 你们可以计算一下量有多少 不排除你们把API都给滤掉了造成含量降低 如果是这种原因而以前没有 建议你们注意一下中间产  详情 回复 发表于 2014-4-15 16:23
有絮状,过滤吗?被过滤掉了?  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:58
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药徒
发表于 2014-4-11 11:51:23 | 显示全部楼层
会不会是化验室检测方法 改变  或者化验室检测使用药剂有问题   
楼上的方法很好  那去年的留样进行检测 如果 含量也降低了 很有可能是检验的问题  如果以前的没问题 再分析配液过程
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药徒
 楼主| 发表于 2014-4-11 11:52:05 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2014-4-11 11:43
如果生产工艺没有发生变化
理论上是不可能的
建议你们首先从OOS调查开始

水是称量的 不应该是水的问题  检验现在不认为人自己有问题我提议外围检验 可是现在不执行就是每批多投料10%我担心追加后药监局追查含量高

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嘿嘿,实话小声点  详情 回复 发表于 2014-4-14 21:27
我是检验出身 实践证明大多数的问题都出现在检验上 从GMP的角度来说 首先就应该从OOS调查开始 即使最终的调查结论是生产的问题(除非生产那一开始就发现了明确的偏差可能导致这们的结果) OOS调查一个重要的内容  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:58
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药士
发表于 2014-4-11 11:58:32 | 显示全部楼层
航行 发表于 2014-4-11 11:52
水是称量的 不应该是水的问题  检验现在不认为人自己有问题我提议外围检验 可是现在不执行就是每批多投料 ...

我是检验出身
实践证明大多数的问题都出现在检验上
从GMP的角度来说
首先就应该从OOS调查开始
即使最终的调查结论是生产的问题(除非生产那一开始就发现了明确的偏差可能导致这们的结果)
OOS调查一个重要的内容就是同时检测留样样品(Control Sample)
以确认是否是检验中存在问题
如果同时检验中留样样品与原来一致而新样品仍低10%
才可能基本排除检验的问题
同时对比苯甲酸或柠檬酸的测定结果
如果二者与原来一致那可能是投料的问题
如果二者也降低那很有可能是溶剂的量的问题
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药徒
发表于 2014-4-11 11:58:35 | 显示全部楼层
航行 发表于 2014-4-11 11:48
直接到料不存在管道  
溶解现在发现金刚乙胺不是能完全溶解溶解完水凉就会产生絮状

有絮状,过滤吗?被过滤掉了?
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药徒
发表于 2014-4-11 13:09:25 | 显示全部楼层
工艺与原辅料都没变过吗?刚才提到的絮状物,是原料换过吗?还是配制工艺变了?
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